礦山物聯(lián)網(wǎng)M2M環(huán)境下控制系統(tǒng)改造新方法
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引言
白莊煤礦綜合自動化于2007年開始建設(shè),系統(tǒng)傳輸網(wǎng)絡(luò) 采用1 000M工業(yè)以太網(wǎng),建設(shè)內(nèi)容包括:調(diào)度指揮中心建設(shè)、 綜合自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、-430主排水泵房(9臺泵)、井下-430 變電所(53面柜子)、皮帶運輸線、斜井絞車監(jiān)控、地面壓風 機監(jiān)控、35 kV地面變電所、主副井提升機、主扇風機等系統(tǒng) 監(jiān)測接入環(huán)網(wǎng)運行。實現(xiàn)井下和地面各個生產(chǎn)系統(tǒng)和大型機電 設(shè)備、供電系統(tǒng)、管網(wǎng)等的監(jiān)控,實現(xiàn)全礦井的各種數(shù)據(jù)采集, 使生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理、決策指揮網(wǎng)絡(luò)化、信息化、科學(xué)化叫 綜合自動化的建設(shè)為礦山物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ),但 綜合自動化中以子系統(tǒng)接入的方式并不能完全滿足礦山對傳統(tǒng) 控制系統(tǒng)進行改進的要求,需要用礦山物聯(lián)網(wǎng)的概念來拓展 煤礦綜合自動化系統(tǒng)的應(yīng)用[2-3]。
本文以礦山斜井絞車控制改造為例,來論述礦山物聯(lián)網(wǎng) 中M2M (物與物)的概念,并通過邏輯系統(tǒng)的構(gòu)建,介紹進 行傳統(tǒng)控制系統(tǒng)改造的新方法。實踐證明,物聯(lián)網(wǎng)中M2M的 概念非常有利于礦山己有控制系統(tǒng)的改造。
1子系統(tǒng)接入與邏輯系統(tǒng)構(gòu)建
圖1所示是白莊煤礦綜合自動化系統(tǒng)構(gòu)成,基本實現(xiàn)的 是子系統(tǒng)接入,而不是物的接入。在控制系統(tǒng)中,“物”包括 傳感器、執(zhí)行器、控制器、被控對象以及系統(tǒng)中各種監(jiān)測量 等。所謂子系統(tǒng)接入就是當將某個控制系統(tǒng)中的所有這些'物”, 聯(lián)接成一個子系統(tǒng)(如通常的PLC控制系統(tǒng)),再接入到總體 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的集控,這就稱為子系統(tǒng)接入叫目前,煤 礦綜合自動化系統(tǒng)中絕大部分控制系統(tǒng)均采用的這種子系統(tǒng) 接入方式。特點是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,相對獨立,應(yīng)用比較廣泛。但當需要進行系統(tǒng)改造或擴展時,需要對整個子系統(tǒng)進行升級、擴容,如增加 PLC 的 I/O 模塊、擴展接線端子、擴大控制箱空間等。當受到子系統(tǒng)擴容能力的限制時,不得不推翻原控制系統(tǒng)重新設(shè)計。
與子系統(tǒng)接入相對應(yīng),礦山物聯(lián)網(wǎng)強調(diào)“物”與“物”相聯(lián),即傳感器、執(zhí)行器、控制器等以某種方式直接接入主干傳輸網(wǎng)絡(luò),而不需要通過子系統(tǒng)控制器。這樣的“物”布置靈活,適合快速布置、移動應(yīng)用等場合,所構(gòu)成的系統(tǒng)稱作邏輯子系統(tǒng)。
按照物聯(lián)網(wǎng) M2M 的理念,對原有礦山控制系統(tǒng)進行改造的問題,就是將新的“物”與原有的子系統(tǒng)如何相聯(lián)接,并參與到控制邏輯中去的問題。白莊煤礦原有絞車控制系統(tǒng)比較簡單,系統(tǒng)主要由主機(S7-200PLC)、張緊裝置、梭車、尾輪、壓繩輪、托繩輪、轉(zhuǎn)向裝置等組成。絞車操作工與信號工及沿線安全設(shè)施(擋車門、阻車器、道岔)操作工之間聯(lián)系方式只有打點器及調(diào)度電話,信號相互獨立,缺乏必要的聯(lián)動和閉鎖的功能,安全性差,地面與井下人員的信息溝通不及時,難以及時動態(tài)掌握絞車運行及巷道人員分布情況。
為了提高絞車運行的安全性,需要對原絞車控制系統(tǒng)進行改造,依照絞車運行軌跡及方向,新增傳感器及執(zhí)行器,實現(xiàn)防跑車安全設(shè)備、道岔指示信號、打點信號、行人信號等與絞車的運行聯(lián)動控制和閉鎖,并輔以語音通信與視頻監(jiān)控,確保斜巷絞車安全運行。
2 物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下絞車控制系統(tǒng)改造方案
原絞車是用 PLC 控制的,新改造方案理所當然首先考慮按傳統(tǒng)的 PLC 系統(tǒng)改造擴容方式,即增加 I/O 模塊等。但原絞車控制系統(tǒng)過于簡單,采用 CPU 222 :本機 8DI/6DO,沒有模擬量模塊。新增的三道測速傳感器及防跑車安全設(shè)備、道岔信號、打點信號、四道行人信號等需與絞車的運行實現(xiàn)聯(lián)動控制和閉鎖,I/O 點遠遠超過原設(shè)計的擴容量,且需要模擬量模塊,原控制箱空間不夠,計算量也比較大。在原 PLC 控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行改造實際相當于推翻原控制系統(tǒng),重新設(shè)計新的 PLC 控制系統(tǒng),顯然改造量較大,經(jīng)濟上也不合適,且影響生產(chǎn)時間較長。
利用礦山物聯(lián)網(wǎng)M2M的概念,將原絞車PLC控制系統(tǒng)作為“物”的一個子集,新增傳感器、執(zhí)行器、控制器等直接接入主干傳輸網(wǎng)絡(luò),而不需要通過原PLC控制系統(tǒng)。在物聯(lián)網(wǎng)的傳輸層和應(yīng)用層實現(xiàn)物與物相聯(lián),構(gòu)成新的控制系統(tǒng)。新的絞車控制系統(tǒng)方案如圖2所示,礦山物聯(lián)網(wǎng)的三層結(jié)構(gòu)為:感知層,傳輸層,應(yīng)用層。其中傳輸層采用綜合自動化系統(tǒng)的1000M工業(yè)以太主干傳輸網(wǎng)絡(luò)。
其中原PLC控制系統(tǒng)在白莊煤礦綜合自動化建設(shè)中己用CP243-1以太網(wǎng)模塊聯(lián)接到以太網(wǎng),其他新增傳感器、控制器等均通過RS485轉(zhuǎn)以太網(wǎng)接入到1000M工業(yè)以太網(wǎng),語音和視頻分別通過相應(yīng)的語音、視頻網(wǎng)關(guān)接入以太網(wǎng)。
3主要集成過程技術(shù)實現(xiàn)
新增傳感器與控制器等通過NPort5150串口通信模塊(RS485轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊)掛接到工業(yè)以太網(wǎng)將現(xiàn)場信號上行,由上位機KEPSERVER軟件(OPCServer)進行數(shù)據(jù)采集和分析,傳送至IFIX組態(tài)軟件后通過工業(yè)以太網(wǎng)下行轉(zhuǎn)發(fā)至現(xiàn)場S7-200PLC,從而實現(xiàn)整個數(shù)據(jù)采集、分析、傳輸、控制流程。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如3所示,原理示意圖如4所示。
4絞車控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)功能
改造后絞車控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下功能:信號輸入主要包含絞車去向、絞車位置、功能信號等部分。其中絞車信號包括上行、下行等信號。信號輸出主要包含下行音響、顯示信號,上行音響、顯示信號,行人計數(shù)信號和電視顯示器信號等。以下重點介紹行人監(jiān)控、跑車捕捉和打點信號閉鎖。
在上、下車場安裝四個熱釋電紅外行人傳感器。以上車場為例 :安裝兩個熱釋電紅外行人探測器,根據(jù)兩個探測器動作的先后判斷人員是進入或走出巷道,同時對進出的人員進行統(tǒng)計,判斷巷道中滯留的人數(shù)。此信號由數(shù)碼管顯示,并經(jīng)網(wǎng)絡(luò)送到 PLC,進入閉鎖控制邏輯。在絞車運行過程中,巷道入口的聲音和燈光報警裝置,提示行人禁止進入,如果有工人闖入巷道,行人信號會通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?PLC,主站將會發(fā)出語音報警,提示操作人員有人在絞車運行時闖入巷道,并在屏幕上顯示出進入巷道的時間和位置,同時實現(xiàn)絞車停車閉鎖。
本次增加的跑車捕捉裝置主要有雷達測速傳感器、擋車欄,共設(shè)了三道測速與捕車裝置。測速信號為模擬信號,能過網(wǎng)絡(luò)傳送到 PLC,當測量到車輛超速時,判斷為跑車,啟動捕車控制器,攔阻車輛,有效防止造成危害礦井安全的事故。
斜井絞井通常是用打點信號進行現(xiàn)場人員與絞車司機之間的聯(lián)絡(luò)的。過去這種打點信號主要在人與人之間進行信息傳遞,并不參與到 PLC 控制邏輯中去,由于人的疏忽往往會造成操作錯誤,產(chǎn)生事故。通過網(wǎng)絡(luò)傳輸,將這種打點信號變成 PLC 能理解的閉鎖信號,參與到 PLC 控制邏輯中去,最大程度避免了絞車司機操作的人為失誤。
5 結(jié) 語
M2M 是物聯(lián)網(wǎng)中非常重要的一個概念,用來實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)中物與物相聯(lián),而不管這個物是過去己經(jīng)聯(lián)接到物聯(lián)網(wǎng)上,還是新加入到物聯(lián)網(wǎng)中來的。充分利用好礦山物聯(lián)網(wǎng)中 M2M的概念,對礦山控制系統(tǒng)改造,體現(xiàn)礦山物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)性平臺 [6]的作用都是非常有意義的。本文以礦山斜井絞車控制改造為例,討論了礦山物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,依照 M2M 的理念,通過邏輯系統(tǒng)的構(gòu)建進行傳統(tǒng)控制系統(tǒng)改造的方法,實現(xiàn)了絞車控制中的行人、捕車器及打點信號等的閉鎖控制功能,提高了絞車運行的安全性,系統(tǒng)改造工作量小、經(jīng)濟、快速。實踐證明,物聯(lián)網(wǎng)中 M2M 的概念非常有利于對礦山己有控制系統(tǒng)進行改造和升級換代,也適應(yīng)分布式網(wǎng)絡(luò)化控制的發(fā)展趨勢。
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