PLC控制系統(tǒng)在氣體調節(jié)中的應用
0 概述
氣體公司調節(jié)間于2001年10月投入運行,是我廠技改項目的配套工程。其作用是提供調節(jié)適當的生產用氣(氧氣、氮氣及氬氣),來滿足生產單位的需求。
近幾年,隨著我廠生產規(guī)模的逐步擴大,就更加要求氣體調節(jié)在生產中的穩(wěn)定性和快速性,而目前傳統(tǒng)的二次儀表已無法滿足現有的控制需求。主要表現在:
1)過程自動化程度低,信息采集和反饋仍采用傳統(tǒng)的二次儀表,致使數據采集緩慢、調節(jié)滯后,降低了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
2)儀表內部信息儲存量小,采集的壓力、流量等數據無法長期保存,不便于日后生產工作的歷史查詢和分析。
3)系統(tǒng)可靠性低,需要配專人負責該系統(tǒng)的運行,造成了人工成本的上升。
鑒于以上三點,通過采用PLC(可編程控制器)控制系統(tǒng),解決當前存在的問題。
1 PLC控制系統(tǒng)的特點及組成
PLC在現代工業(yè)控制領域中早己得到了廣泛的應用。以PLC的控制功能而言,具有嚴謹、方便、易編程、易安裝、可靠性高等優(yōu)點。它通用性強,適應面廣,特別在數字量輸入/輸出等邏輯控制領域有無可比擬的優(yōu)點。PLC具有豐富的邏輯控制指令和高級應用指令,它提供高質量的硬件、高水平的系統(tǒng)軟件平臺和易學易編程的應用軟件平臺。另外,PLC即有自身的網絡體系又有開放I/0及通訊接口,很容易組建網絡并實現遠程訪問。
PLC采用Siemens公司生產的S7-300系列,由于現場的PLC系統(tǒng)與主控室的上位機距離較遠(800米左右),因此通訊系統(tǒng)需成對加裝RS-485中繼器,另外在現場增加TP27-10//觸摸屏進行數據顯示,確保系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。系統(tǒng)組成如圖1所示。
1.1 系統(tǒng)結構及硬件配置
根據控制需求,CPU模塊采用CPU314、數字量輸入(DI)采用SM321模塊,數字量輸出(DO) 采用 SM322模塊,模擬量輸入(AI) 采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO) 采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,IM365實現機架擴展,上位監(jiān)控機采用SIEMENS公司CP5611網卡完成計算機與PLC之間的數據通訊。整個通訊網絡采用MPI的通訊協(xié)議,從上位機上可對整個氣體調節(jié)過程進行監(jiān)控和操作。
1.2控制系統(tǒng)的功能實現
PLC程序的編制直接關系著供氣系統(tǒng)能否正常工作,而程序設計的關鍵在于編程者對工藝系統(tǒng)的理解程度和程序編制技術的靈活應用。因此,在程序設計中首先考慮了供氣壓力調節(jié)系統(tǒng)的特點,將程序設計細化,分成多個程序模塊,實行模塊化編程。這樣既可以方便的增加或刪除程序模塊,便于現場對工藝的調整,又可針對配套設備可控性對不同程序模塊進行完善。
PLC的編程軟件采用SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 V5.1軟件平臺用來完成硬件組態(tài)、地址和站址的分配以及編制整個生產過程的控制程序的。上位機監(jiān)控軟件采用國產軟件組態(tài)王,全部采用漢化界面,便于系統(tǒng)的開發(fā)與操作,該系統(tǒng)運行于Windows2000中文平臺,可實現對生產過程的全面監(jiān)控,對重要參數形成歷史記錄,以報表或曲線的形式顯示給操作人員。通過VB語言腳本,可以在主控室的上位機顯示重要參數的歷史趨勢、實時趨勢,實現壓力調節(jié)的手自動切換、操作、壓力的高、低限報警、流量數據的顯示與累計,滿足高生產率的調度需求。
1.3 現場顯示
現場采用TP27觸摸屏進行參數顯示、控制,觸摸屏程序由組態(tài)軟件來完成,人機界面采用中文菜單,界面友好,操作方便,功能較強,主要用于現場壓力、流量、閥位的顯示與操作??勺鳛椴僮魅藛T現場操作的依據。
1.4 工控機配置
工控機采用研華IPC-610,通過CP5611卡,完成S7-300 PLC與工控機的通訊。主要完成下列任務:傳送現場監(jiān)控數據;運行監(jiān)控;故障記錄和排除提示;參數設置;生產數據管理和處理;圖形化示教和離線編程。
2 系統(tǒng)實現了供氣系統(tǒng)的自動控制和監(jiān)控,主要包括如下功能:
1)靈活的操作方式以及強大的系統(tǒng)控制功能:
系統(tǒng)可以實現上位機操作、控制柜觸摸屏操作和就地手動操作;
2)報警功能:
當壓力超過工藝要求,可在現場、就地實現高、低限壓力報警;
3)簡單、方便的參數設定:
壓力調節(jié)閥的壓力設定值、P、I、D等參數可以在上位機中設定。
2. 系統(tǒng)控制功能
(1)過程控制的功能:
1)系統(tǒng)對供氣壓力實現了PID自動調節(jié)控制;
2)對所采集的模擬信號進行線性化、濾波、工程單位轉換處理;
3)實現了流量信號的溫、壓補償,提高了儀表的測量精度。
(2)邏輯控制
聯鎖邏輯控制實現開/關的控制,邏輯控制及用戶自定義功能塊等。系統(tǒng)實現了電磁閥控制以及參數越限報警等功能。
(3)人機接口
HMI系統(tǒng)中包含主工藝畫面,各系統(tǒng)送氣壓力、流量,供氣壓力調節(jié)等多幅畫面,畫面直觀、豐富,具備PID在線調節(jié)、在線顯示調節(jié)曲線功能,包括過程量變化趨勢的實時趨勢曲線、歷史趨勢曲線。
(4)報表打印
以報表形式繪制報警記錄、歷史記錄畫面,調節(jié)間數據報表。實時趨勢曲線和歷史趨勢曲線可隨意設定時間段,打印在線趨勢,歷史趨勢曲線。
3 軟件設計
根據該系統(tǒng)具體情況,PLC系統(tǒng)軟件設計過程中著重要考慮的是以下幾個方面:
(1) 數據采集及工程量轉換
(2) PID算法
(3) 流量溫壓補償計算以及流量的累積計算
對于系統(tǒng)中的邏輯控制選用梯形圖(LADDER)編程,直觀、方便;對于PID回路控制流量溫壓補償計算以及流量的累積計算部分則采用語句表(STL)編程,結構緊湊而又靈活。
PID調節(jié)是該系統(tǒng)中最為重要的控制程序,因此特將PID算法作一重點介紹。
3.1 PID算法
STEP7提供了兩種常用的PID算法:連續(xù)型PID(FB41)和離散型PID(FB42),根據實際要求,選用的是FB41。并在組態(tài)王中使用畫圖功能模擬一個PID調節(jié)器的操作面板,完成PID調節(jié)控制中的手/自動切換、給定值輸入、手動輸出值輸入、PID參數(比例系數、積分時間)輸入等功能。
PID算法的輸出實際上是比例(P)、積分(I)、微分(D)三部分作用之和:
Mn=MPn+MIn+MDn
MPn = GAIN?(SPn- PVn)
MPn = GAIN ? TS/ TI?(SPn-PVn)+ MX
MDn = GAIN ? TD/ TS?(PVn-1-PVn)
Mn:第n次采樣時刻的輸出值。
MPn:第n次采樣時刻的比例作用,與偏差成正比。
MIn:第n次采樣時刻的積分作用,可以消除靜差,提高控制品質。
MDn:第n次采樣時刻的微分作用,根據差值的變化率調節(jié),可抑制超調。SPn:第n次采樣時刻的設定值。
PVn:第n次采樣時刻的過程值。
MX:第n-1次采樣時刻的積分作用,每次采樣計算后自動刷新。
GAIN:回路增益,P參數。
TI:積分時間常數,即I參數。
TI:微分時間常數,即D參數。
TS:采樣時間。
從上面的公式中可以看出,參數P(GAIN)與P、I、D作用都是成正比的,它決定了PID回路的靈敏度,即調節(jié)速度的快慢;I參數越大,積分作用越弱,而D參數越大,微分作用越強。不能單靠理論計算來確定PID參數,唯一的衡量標準就是被控參數(壓力)的精度和穩(wěn)定度,所以在實際調試中,都是參照被控參數的實時曲線,反復觀察分析,從而達到最佳的控制效果。
4 采用該系統(tǒng)的意義
(1)計算機化管理使得系統(tǒng)信息儲存量大,數據采集與反饋及時、準確,系統(tǒng)的生產數據可實現長期保存,有利于生產數據的歷史查詢和故障的即時排除;
(2)該系統(tǒng)投入運行后,通過計算機顯示與控制,提高了過程自動化的程度,可實現無人調節(jié)操作,減少了操作環(huán)節(jié),降低了運行成本,使系統(tǒng)的管理和控制上了一個新臺階。
5 結束語
該系統(tǒng)自2005年7月投入運行后,工作穩(wěn)定、可靠,成功地實現了全部控制功能,取得了比較好的控制效果,達到了預期的控制指標。
[參考文獻]
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