基于 PLC 的翻轉(zhuǎn)機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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0 引 言
在運(yùn)輸和加工過程中經(jīng)常需要對(duì)零件進(jìn)行翻轉(zhuǎn),傳統(tǒng)方法一般采用天車實(shí)現(xiàn)翻轉(zhuǎn),這種吊裝式翻轉(zhuǎn)方法對(duì)于粗糙的大型構(gòu)件比較適用,而對(duì)于精度要求高、外形特殊的構(gòu)件,常常需要設(shè)計(jì)滿足特定要求的翻轉(zhuǎn)機(jī)。在沖壓場(chǎng)合中,工件沖壓完成常需要將上下表面翻轉(zhuǎn),送入下一沖壓工序進(jìn)行沖壓。傳統(tǒng)沖壓生產(chǎn)由人工手動(dòng)翻轉(zhuǎn),但隨著沖壓自動(dòng)化水平不斷提升,機(jī)器人輔助沖壓自動(dòng)生產(chǎn)線逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)翻轉(zhuǎn)方式。其中,有采用兩個(gè)六自由度機(jī)器人,兩者之間可直接交換翻轉(zhuǎn) ;對(duì)于采用五自由度非標(biāo)機(jī)器人,則需借助臨時(shí)承料臺(tái)實(shí)現(xiàn)工件翻轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)移 ;對(duì)于采用四自由度非標(biāo)機(jī)器人,可由兩個(gè)非標(biāo)機(jī)器人和一臺(tái)翻轉(zhuǎn)機(jī)配合完成。本文針對(duì)采用四自由度非標(biāo)機(jī)器人的翻轉(zhuǎn)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
1 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1.1 翻轉(zhuǎn)要求
首先由機(jī)器人將工件放置于翻轉(zhuǎn)機(jī)的承料臺(tái)上,翻轉(zhuǎn)機(jī)感應(yīng)到工件,然后進(jìn)行翻轉(zhuǎn),這樣就可實(shí)現(xiàn)被放置工件上下表面調(diào)換。要實(shí)現(xiàn)此要求,一般要求工件放置好后需要將工件夾緊,旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)將其翻轉(zhuǎn) 180°,夾緊機(jī)構(gòu)松開。
1.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
左右翻轉(zhuǎn)機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。整個(gè)機(jī)構(gòu)主要由工件夾持機(jī)構(gòu)、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和支撐架三部分構(gòu)成。其中,工件夾機(jī)構(gòu)主要由一個(gè)伸縮氣缸、鋁型材承料支架和多個(gè)定位塊構(gòu)成 ;翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)是由一臺(tái)配減速器的步進(jìn)電機(jī)、膜片式聯(lián)軸器、軸承和轉(zhuǎn)動(dòng)支撐板組成,其固定于轉(zhuǎn)動(dòng)支撐板上,設(shè)計(jì)的減速器傳動(dòng)比為 15∶1 ;支撐架主要由矩形的底箱和兩根帶上橫桿的立柱構(gòu)成,控制電箱放置于底箱內(nèi),三色報(bào)警指示燈固定于橫桿上。
2 控制設(shè)計(jì)
翻轉(zhuǎn)機(jī)整個(gè)動(dòng)作順序如下 :
(1)將物料放置到下蓋板,由定位塊定位,翻轉(zhuǎn)臺(tái)上蓋板由氣缸推動(dòng)下移,使上下蓋板閉合,實(shí)現(xiàn)夾緊工件 ;
(2)翻轉(zhuǎn)臺(tái)順時(shí)針翻轉(zhuǎn) 180°,翻轉(zhuǎn)到位后翻轉(zhuǎn)臺(tái)上蓋板上移,上下蓋板打開實(shí)現(xiàn)物料上下表面的調(diào)換 ;
(3)取走物料,完成一次翻轉(zhuǎn)動(dòng)作 ;
(4)再次放入物料,氣缸動(dòng)作,上下蓋板閉合 ;
(5)翻轉(zhuǎn)臺(tái)逆時(shí)針翻轉(zhuǎn) 180°;
(6)氣缸動(dòng)作,上下蓋板打開。
在一個(gè)動(dòng)作循環(huán)中,翻轉(zhuǎn)機(jī)可完成兩次翻轉(zhuǎn)。翻轉(zhuǎn)機(jī)復(fù)位后,放置工件的料架處于水平位置,自動(dòng)運(yùn)行過程中,反復(fù)執(zhí)行上述動(dòng)作步驟。
2.1 電氣控制構(gòu)成框圖
整個(gè)系統(tǒng)的電氣控制框圖如圖 2 所示。圖中,PLC 控制電磁換向閥和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,分別實(shí)現(xiàn)氣缸的上、下蓋板的開與合以及上下蓋板的翻轉(zhuǎn)。

2.2 電氣原理圖
左右翻轉(zhuǎn)機(jī)控制原理如圖 3 所示。步進(jìn)電機(jī)采用共陽極接法,即步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器上,STEP+,DIR+,EN+ 端口和開關(guān)電源的 24 V 端口相連,脈沖輸入 STEP- 和 PLC 的Y001 相連,方向輸入 DIR- 與 Y003 相連。氣缸的伸縮由電磁閥控制,PLC 通過 Y005 控制電磁閥線圈。三色指示燈采用常亮閃光型接法。由于三色指示燈的紅燈、黃燈、綠燈、蜂鳴器每個(gè)工作電流 20 mA 以上,采用小型電磁繼電器增大 PLC 驅(qū)動(dòng)三色指示燈的能力。以綠燈為例,Y010 驅(qū)動(dòng)電磁繼電器的線圈,然后由電磁繼電器的常開觸點(diǎn)控制綠色指示燈。
2.3 程序流程
該翻轉(zhuǎn)機(jī)控制系統(tǒng)具有手動(dòng)和自動(dòng)兩種控制方式。手動(dòng)方式主要完成上下蓋板打開、上下蓋板閉合、左翻轉(zhuǎn)、右翻轉(zhuǎn)和復(fù)位。自動(dòng)模式分為外部和內(nèi)部兩種控制模式 :外部控制模式時(shí),由外部控制器發(fā)出一個(gè)“啟動(dòng)翻轉(zhuǎn)”的 I/O 信號(hào),翻轉(zhuǎn)機(jī)動(dòng)作,完成一次翻轉(zhuǎn),上下蓋板打開后,通過 I/O 信號(hào)給外部控制器發(fā)出“翻轉(zhuǎn)完成”的信號(hào),如此實(shí)現(xiàn)外部控制 ;內(nèi)部控制模式時(shí),可由物料有無信號(hào)或控制按鈕來控制翻轉(zhuǎn)臺(tái)翻轉(zhuǎn)。系統(tǒng)控制流程如圖 4 所示。
為提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,系統(tǒng)程序設(shè)置了異常狀態(tài)監(jiān)測(cè),主要包括伸縮氣缸動(dòng)作超時(shí)、翻轉(zhuǎn)臺(tái)翻轉(zhuǎn)動(dòng)作超時(shí)、伸縮氣缸伸縮同時(shí)感應(yīng)檢測(cè)異常、翻轉(zhuǎn)臺(tái)左右限位同時(shí)檢測(cè)異常以及急停異常等。系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí),即由三色報(bào)警燈和蜂鳴器提示,一般需要排除故障后,并再次復(fù)位后才能重新運(yùn)行。
3 結(jié) 語
本文利用步進(jìn)電機(jī)和伸縮氣缸實(shí)現(xiàn)的翻轉(zhuǎn)機(jī),實(shí)現(xiàn)了五金板材工件的上下表面的調(diào)換,滿足了沖壓生產(chǎn)中需要工件表面翻轉(zhuǎn)的工藝要求,在機(jī)器人輔助搬運(yùn)物料的沖壓自動(dòng)線上,減少了機(jī)器人的動(dòng)作復(fù)雜度。調(diào)試結(jié)果顯示,該翻轉(zhuǎn)機(jī)具有成本低、動(dòng)作速度快、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高的優(yōu)點(diǎn),其最快的運(yùn)行節(jié)拍可達(dá)到每個(gè) 3 s。該翻轉(zhuǎn)機(jī)在自動(dòng)化生產(chǎn)中具有廣闊的應(yīng)用前景。