高壓變頻器在綏化中盟熱電廠熱網(wǎng)循環(huán)系統(tǒng)中的應(yīng)用
0 引言
綏化市現(xiàn)有建筑面積831.4 萬m2,2006 年綏化中盟熱電廠投產(chǎn),可實現(xiàn)集中供熱640萬m2。
綏化中盟熱電廠是綏化市目前唯一的熱電聯(lián)產(chǎn)的燃煤電廠,含2 臺B25-8.83/0.294 背壓機和1 臺CC25-8.83/0.98/0.294 雙抽凝汽機,配2 臺25 MW發(fā)電機和1臺30 MW 發(fā)電機。還建有4 臺130 t/h高溫高壓循環(huán)流化床蒸汽鍋爐和2臺116 MW 循環(huán)流化床熱水鍋爐,配套建設(shè)17.87 km 一級熱力網(wǎng)、20.5 km二級熱力網(wǎng)和32 個熱力站,建設(shè)蒸汽熱力網(wǎng)4.51 km。
該工程全年生產(chǎn)能力為供熱量523.2伊104 GJ,其中供采暖416.9伊104 GJ,供工業(yè)用汽106.27伊104 GJ,發(fā)電量為39.89伊104 MW·h。
熱力網(wǎng)的穩(wěn)定主要取決于鍋爐、熱網(wǎng)循環(huán)系統(tǒng)和管線。鍋爐安全、穩(wěn)定的經(jīng)濟運行一般遵循“一守三動”的控制原則,即主要是以風、灰、煤相互配比來完成鍋爐的經(jīng)濟性燃燒。而熱網(wǎng)循環(huán)系統(tǒng)主要保證水循環(huán)穩(wěn)定和壓力恒定,即控制好水位達到安全運行的目的。
供熱負荷變化時需要調(diào)節(jié)水量,如果通過調(diào)節(jié)泵的出口閥門的開度來實現(xiàn),實際上是靠壓損來減少給水流量,而電機的出力并沒有變化。所以熱網(wǎng)循環(huán)泵最佳方案就是采用變頻器進行調(diào)速,這樣就可以將出口閥門全部打開,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速來控制流量,可以方便地調(diào)整機組的供熱量,這樣具有非常大的節(jié)能潛力。2006年10月綏化市中盟熱電廠實現(xiàn)了對熱網(wǎng)循環(huán)泵的電機進行變頻調(diào)速。
1 高壓變頻器的原理
哈爾濱九洲公司Power SmartTM系列高壓變頻器采用交-直-交直接高壓(高-高)方式,它主要由輸入切分變壓器、功率單元柜和控制單元柜三部分組成。
主電路開關(guān)器件為IGBT。由于IGBT耐壓所限,無法直接逆變輸出10 kV,所以變頻器采用功率單元串聯(lián),疊波升壓,充分利用常壓變頻器的成熟技術(shù),因而具有很高的可靠性。Power SmartTM系列高壓變頻器典型系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。
隔離變壓器為三相干式整流變壓器,變壓器一次輸入為10 kV,Y 接;二次繞組數(shù)量27 相,延邊三角形接法,為每個功率單元提供三相電源輸入。為了最大限度抑制輸入側(cè)諧波含量,同一相的二次繞組通過延邊三角形接法移相,繞組間的相位差即移相角度= 60毅/每相單元數(shù)量。由于為功率單元提供電源的變壓器二次繞組間有一定的相位差,從而消除了大部分由單個功率單元所引起的諧波電流,所以Power SmartTM系列高壓變頻器輸入電流的總諧波含量(THD)遠小于國家標準5%的要求,并且能保持接近1的輸入功率因數(shù)。圖2為變頻器輸入電流波形實錄,電流峰值136 A,幾近完美的正弦波。
變頻器輸出是將多個三相輸入、單相輸出的低壓功率單元串聯(lián)疊波得到。如額定輸出641 V功率單元9個串聯(lián)時產(chǎn)生5 770 V相電壓,相鄰單元之間的脈沖在時間上相差1/9個開關(guān)周期,單元串聯(lián)疊加后的相電壓共有19(2伊9+1)個不同的電平,輸出線電壓為10 kV。
由于增加了電壓波形的電平數(shù)使電壓的波形接近正弦,從而減小了dv/dt 對電機絕緣的破壞,并大大削弱了輸出電壓的諧波含量,圖3 為10 kV變頻器輸出的Uab線電壓波形實錄圖,峰值電壓為14.1 kV。
因為電機電感的濾波效果,輸出電流波形更優(yōu)于電壓波形,圖4 即為輸出電流Ia的實錄波形圖,額定電流96 A。
變頻器控制單元由控制器(包括三塊光纖板,一塊信號板,一塊主控板)及外圍保護電路構(gòu)成,如圖1所示。主控制器的結(jié)構(gòu)為單元組合式,其核心為雙DSP 的CPU 單元,通過總線與接口板和相控A、B、C板互通信息。CPU板根據(jù)操作命令、給定信號及其它輸入信號,計算出控制信息及狀態(tài)信息。相控A、B、C板接受來自CPU 板的控制信息,產(chǎn)生PWM控制信號,經(jīng)電/光轉(zhuǎn)換器向功率單元發(fā)送控制信號。來自功率單元的應(yīng)答信號在相控A、B、C 板中轉(zhuǎn)換成電信號,予處理后送CPU板處理。狀態(tài)信息可通過接口板和接口子模板送出。
功率單元是一種H橋式變換器,由輸入切分變壓器的二次繞組供電。經(jīng)整流、濾波后,由來自主控制器的光信號,經(jīng)光/電轉(zhuǎn)換,在控制信號處理電路中產(chǎn)生IGBT的驅(qū)動信號或故障時的旁通信號,經(jīng)過相應(yīng)的驅(qū)動電路后,以PWM方法控制4 個IGBT,輸出可變頻、變壓的交流電。多臺功率單元串聯(lián)疊加后可輸出50 Hz、線電壓10 kV 的三相交流電,以驅(qū)動交流電動機。功率單元中的狀態(tài)信息將被收集到應(yīng)答信號電路中進行處理,集中后經(jīng)電/光轉(zhuǎn)換器變換,以光信號向主控制器發(fā)送。當有故障信息時,主控制器將發(fā)出控制信號,干預(yù)功率單元的運行,如封鎖、旁通等。
2 系統(tǒng)主回路方案
中盟熱電廠熱網(wǎng)循環(huán)泵采用變頻器為一拖一控制方案。變頻器接于電壓為10 kV的主動力電源系統(tǒng),用于電動機的變頻調(diào)速。為了增加運行安全性,變頻器另加一套旁路系統(tǒng),設(shè)計的主回路結(jié)構(gòu)方案如圖5所示。
此設(shè)計是采用手動隔離刀閘式旁路系統(tǒng),原理是采用3個高壓隔離開關(guān)QS1、QS2和QS3。要求QS2和QS3閉合時QS1不能閉合,在機械上互鎖。變頻運行時,QS2和QS3閉合,QS1斷開;工頻運行時,QS1閉合,QS2和QS3斷開。為了實現(xiàn)變頻器故障保護,變頻器對用戶現(xiàn)場高壓斷路器QF進行連鎖,一旦變頻器出現(xiàn)故障,變頻器發(fā)出跳閘信號,跳開斷路器QF。電機工頻運行時,變頻器允許QF 合閘,撤消對QF 的跳閘信號,使電機能正常通過QF合閘工頻啟動。
3 應(yīng)用高壓變頻器帶來的節(jié)能效應(yīng)
根據(jù)電機的參數(shù)以及現(xiàn)場工況和運行的經(jīng)驗,最終確定熱網(wǎng)循環(huán)水泵的電機配套變頻器選用型號
為Power Smart10000-A/096,變頻器額定電流為96 A,同電機額定容量匹配,完全滿足現(xiàn)場負載運行的要求。
熱網(wǎng)循環(huán)泵工頻運行時,電機電流約為75 A左右;變頻運行時,頻率在40 Hz時的電流約為60 A。
綏化中盟熱電廠熱網(wǎng)循環(huán)水泵3 號機組,電機參數(shù)如表1所列,水泵參數(shù)如表2所列。哈爾濱九洲公司高壓變頻調(diào)速裝置額定電壓為10 kV,額定功率1 600 kW。在相同的運行時間內(nèi),工頻運行時,有功電耗72 000 kW·h,無功電耗21 921 kvar·h,總出水量313 632 m3,功率因數(shù)0.875,平均單耗在229.5,運行成本較高。在變頻調(diào)速正常運行后,有功電耗33590kW·h,無功電耗9 321 kvar·h,總出水量235 224 m3,功率因數(shù)0.96,平均單耗降至142.8。節(jié)電率在35%左右,節(jié)能降耗效果非常顯著。
熱網(wǎng)循環(huán)水泵節(jié)電費用,按全年運行3 600 h(5個月)的日負荷分布統(tǒng)計,使用變頻調(diào)速熱網(wǎng)循環(huán)水泵,與通過調(diào)節(jié)出水口閥門相比較,經(jīng)計算,全年可以節(jié)電1 020 500 kW·h。按發(fā)電成本電價0.20 元/kW·h計算,1 020 500 kW·h 伊0.20元/kW·h=204 100元。
4 高壓變頻器增加GPRS功能
九洲公司的Power SmartTM系列高壓變頻器增加了GPRS 功能。此項功能是九洲公司Power SmartTM系列高壓變頻器所特有的功能。GPRS工作流程如圖6所示。
GPRS 是(Gerneral Packet Radio Service)的英文縮寫,中文譯為通用無線分組業(yè)務(wù),MA8-9ib是使用在機器對機器(Machine-to-Machine)應(yīng)用的完整無線解決方案,它是利用“分封交換”(Packet-Switched)的概念所發(fā)展出的一套無線傳輸方式。所謂的分封交換就是將Date 分裝成許多獨立的封包,再將這些封包一個一個傳送出去,形式上有點像寄包裹,采用分封交換的好處是只有在有資料需要傳送時才會占用頻寬,而且可以以傳輸?shù)馁Y料量計價。在硬件上MA8-9ib 提供了工業(yè)標準的RS-232/RS-485 接口,可以直接與觸摸屏通過串口連接。并配合即插即用方式,讓變頻器透過TCP/IP方式經(jīng)由GPRS網(wǎng)絡(luò)及Internet 與公司的監(jiān)測系統(tǒng)連結(jié)。
由于GPRS 使用了“分組”的技術(shù),所以免受斷線的影響。此外,相對于GSM的9.6 kb/s的訪問速度而言,GPRS擁有171.2 kb/s的訪問速度;在連接建立時間方面,GPRS只需要極短的時間就可以訪問到相關(guān)請求;GPRS對于網(wǎng)絡(luò)資源的利用率相對較高。
GPRS功能強大、用途廣泛,提供安全、透明的傳輸信道。變頻器增加GPRS功能可經(jīng)由GPRS網(wǎng)絡(luò)與遠程變頻器進行數(shù)據(jù)傳輸,有效地使公司和用戶方面進行雙向溝通,以便使變頻器更加長期有效地運行。
5 結(jié)語
綏化市中盟熱電廠對熱網(wǎng)循環(huán)的電機進行變頻調(diào)速改造后,有以下的優(yōu)越性。
1)節(jié)能效果非常顯著按全年5 個月供暖時間算,每年可節(jié)約運行成本20萬元。
2)減少了對電網(wǎng)的沖擊工頻起動時,啟動電流達到額定電流的6~7 倍,甚至更高,這對接于該母線上的負荷都會造成沖擊。采用變頻器調(diào)節(jié)后,系統(tǒng)實現(xiàn)軟啟動,電機啟動電流很小,啟動時間相應(yīng)延長,對電網(wǎng)的沖擊很小,同時減輕了起動機械轉(zhuǎn)矩對電機的機械損傷,從而有效地延長了電機的使用壽命。
3)工作強度降低由于變頻器采用觸摸屏操作,使操作界面變得人性化,變頻器與運轉(zhuǎn)設(shè)備之間實現(xiàn)聯(lián)鎖控制,以及相應(yīng)的保護及故障報警,操作工作由手動轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,為優(yōu)化運營提供了可靠保證。
4)維護量減少采用變頻調(diào)速后,可以避免因通過調(diào)節(jié)閥門控制使泵過多偏離額定工作區(qū)而引起的振動。通常情況下,變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用主要是為了降低泵的轉(zhuǎn)速,由于啟動緩慢及轉(zhuǎn)速的降低,相應(yīng)地延長了許多零部件,特別是密封件以及軸承的壽命。
5)成本減少使用GPRS進行遠程維護及診斷,減少了現(xiàn)場維護成本。