一例進口羅托克電動執(zhí)行機構故障原因的深度分析
引言
近年來,環(huán)境污染日益嚴重,我國對環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的重視程度逐年提高,對火力發(fā)電企業(yè)鍋爐排放煙氣中的s02控制越來越嚴,運用合理的煙氣脫硫技術,保證煙氣s02排放達到環(huán)境保護要求,是當前火力發(fā)電企業(yè)環(huán)保工作的重中之重。火力發(fā)電企業(yè)煙氣脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行直接影響到煙氣脫硫的效率,對煙氣中s02達標排放起著決定性作用,這不僅影響到對生態(tài)環(huán)境的有效保護,更關系到我國社會經(jīng)濟的高質量發(fā)展。因此,燃煤機組煙氣脫硫系統(tǒng)的地位極為重要,作為煙氣脫硫系統(tǒng)中配套的電動執(zhí)行機構的作用也十分關鍵。
某火力發(fā)電企業(yè)的4臺燃煤機組,配置有兩套煙氣脫硫系統(tǒng),每套煙氣脫硫系統(tǒng)進口煙道、增壓風機的旁路煙道上所安裝的大閥門,均配置了進口品牌羅托克電動執(zhí)行機構(以下簡稱電動頭)。在多年的生產(chǎn)運行過程中,曾經(jīng)出現(xiàn)電動執(zhí)行機構運行異?,F(xiàn)象,影響了煙氣脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,需要深入分析并采取防范措施,以提高火力發(fā)電企業(yè)環(huán)保裝置長周期穩(wěn)定運行水平。
1進口羅托克電動執(zhí)行機構(電動頭)簡介
羅托克電動執(zhí)行機構是對閥門進行就地及遠程電動控制的非侵入式自控設備,包括一個電機、減速齒輪、現(xiàn)場控制反轉啟動器,帶電子邏輯控制的力矩、限位和監(jiān)視裝置。這些裝置均封裝在防護等級標準為1P68、NEMA4和6的雙密封防水外殼內(nèi)。使用非侵入式、手持、紅外線1o設定器可對力矩、限位和可組態(tài)的指示觸點進行設定。由于優(yōu)良的品質和良好的使用業(yè)績,因此羅托克電動執(zhí)行機構在許多工業(yè)領域均有大規(guī)模的使用。
其基本結構如圖1所示。
圖1羅托克電動執(zhí)行機構基本結構示意圖
2故障案例
2017年6月某日,某套煙氣脫硫系統(tǒng)進口電動執(zhí)行機構運行中,反映閥門位置全開的s2信號(參與DCs系統(tǒng)聯(lián)鎖)瞬間丟失,引起脫硫DCs相關聯(lián)鎖動作,影響了該套脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。工廠內(nèi)電氣維護人員立即到現(xiàn)場組織故障的應急處理和檢查分析,鑒于生產(chǎn)情況緊急,現(xiàn)場決定先對故障的電動執(zhí)行機構進行替換(使用新部件),經(jīng)過連續(xù)的搶修,于次日凌晨恢復正常運行。此次事件導致該套煙氣脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)異常,短時影響s02正常達標排放。
3原因分析
故障發(fā)生的次日,所在單位組織相關電氣、儀表和工藝專業(yè)技術人員進行了多輪分析。將筆記本電腦與故障電動頭進行連接,采用廠家提供的專用軟件讀取電動閥內(nèi)部的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)電動閥全開信號s2接點短時確有丟失現(xiàn)象,并存在全開位由100%變?yōu)?9.99%的情況。
故障電動頭內(nèi)部的部分事件記錄如圖2、圖3所示。
圖2故障發(fā)生前,電動頭全開信號S2接點一直處于正常的閉合狀態(tài)
通過對上述故障電動頭內(nèi)部記錄的數(shù)據(jù)、DCs歷史數(shù)據(jù)曲線進行比對分析,結合故障前后運行工況,基本確認造成本次脫硫系統(tǒng)進口擋板電動頭全開位反饋信號丟失、相關聯(lián)鎖動作的原因是由電動頭本體故障所引發(fā)的。
為確認最終的故障原因,將拆下的故障電動頭由電動頭代理商送至廠家進行專項檢測,以進一步確定發(fā)生故障的原因。2017年7月,廠家技術部門反饋了分析意見,主要結論如下:
通過對故障電動頭內(nèi)部數(shù)據(jù)進行分析,可以確定本次電動頭出現(xiàn)故障的原因主要是由于電動頭內(nèi)部檢測元件比較靈敏所造成的。由于電動頭內(nèi)部編碼器處于全開位置的轉換點邊緣,并且現(xiàn)場有震動因素,導致編碼器產(chǎn)生0.1%的位置偏移,在這種情況下電動頭就由全開位100%變動為99.99%開的位置,直接導致全開限位斷開、信號消失。后續(xù)廠家對現(xiàn)有產(chǎn)品也有了一個新的固件升級版本,固件修復的目的在于電動頭閥位位置發(fā)生改變前必須先更改內(nèi)部編碼器數(shù)位的設置參數(shù),使得編碼器可以在轉換點的位置能夠停下來,避免因現(xiàn)場各種震動因素導致電動頭編碼器改變原有位置。
4改進及防范措施
(1)由電動頭廠家優(yōu)化內(nèi)部程序,將反映電動頭全開信號的=2限位動作條件由1個bit修改為3個bit,電動頭全開信號判斷條件由100%開度改為98%開度,避免誤動。
(2)對電動頭內(nèi)部輸出板卡其中一個備用輸出口定義為全開信號接點,并與現(xiàn)有=2接點進行并接,以提高聯(lián)鎖信號的實際運行可靠性,避免誤動。
(3)開展電動頭運行可靠性的技術攻關,研究現(xiàn)場安裝閥位外部機械位置接近開關的可行性。