某300MW發(fā)電機(jī)瓦振超標(biāo)分析及處理
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引言
某電廠2號(hào)機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的330MW汽輪機(jī),電機(jī)為東方電機(jī)廠生產(chǎn)的330MW氫冷發(fā)電機(jī)。軸系布置如圖1所示,1、2號(hào)軸承為高中壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,3、4號(hào)軸承為低壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,5、6號(hào)軸承為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支撐軸承。該機(jī)組于2018年出現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈接地故障,現(xiàn)場(chǎng)消除設(shè)備缺陷(未返廠),檢修后發(fā)電機(jī)5瓦軸承振動(dòng)超過50um,超出標(biāo)準(zhǔn)值。
1振動(dòng)特征
表1為定速3000r/min振動(dòng)列表,圖2~圖7為啟動(dòng)過程中5、6瓦相對(duì)軸振動(dòng)和軸承振動(dòng)Bode圖。由圖表可以看出,發(fā)電機(jī)振動(dòng)狀況有以下特點(diǎn):
(1)機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程,發(fā)電機(jī)軸瓦軸振動(dòng)良好;
(2)振動(dòng)主要為基頻分量;
(3)5、6瓦軸承振動(dòng)在2700r/min轉(zhuǎn)速下快速增大,2963r/min轉(zhuǎn)速下達(dá)到最大值,工作轉(zhuǎn)速下,5瓦軸承振動(dòng)超標(biāo);
(4)軸承振動(dòng)增大時(shí),對(duì)應(yīng)軸瓦的軸振動(dòng)基本穩(wěn)定,甚至有減小趨勢(shì)。
2振動(dòng)分析
由測(cè)試數(shù)據(jù)可知,發(fā)電機(jī)5、6瓦軸振動(dòng)、軸承振動(dòng)都以基頻振動(dòng)分量為主,振動(dòng)變化也主要表現(xiàn)為基頻振動(dòng)分量。該振動(dòng)為普通強(qiáng)迫振動(dòng),引起該類型振動(dòng)的主要原因有轉(zhuǎn)子平衡狀況變化或支承剛度變化。
5、6瓦軸承振動(dòng)在2700r/min轉(zhuǎn)速下快速增大,2963r/min轉(zhuǎn)速下達(dá)到最大值;軸承振動(dòng)增大時(shí),對(duì)應(yīng)軸瓦的軸振動(dòng)基本穩(wěn)定,甚至有減小趨勢(shì)。判斷5、6瓦軸承振動(dòng)原因?yàn)榘l(fā)電機(jī)端蓋軸承在工作轉(zhuǎn)速附近出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振。
圖8與圖9為檢修前5、6瓦軸承振動(dòng)Bode圖,可以看出,檢修前,3000r/min左右未出現(xiàn)峰值,說明檢修后,發(fā)電機(jī)軸承支承剛度降低,產(chǎn)生結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,引起發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量5、6瓦軸承振動(dòng)特性,發(fā)現(xiàn)從機(jī)頭看5瓦左側(cè)臺(tái)板處差別振動(dòng)超過40um,說明此處發(fā)電機(jī)臺(tái)板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良,是導(dǎo)致檢修后支承剛度降低的原因之一。
電廠利用檢修機(jī)會(huì),檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)端蓋安裝出現(xiàn)翹曲,未能與發(fā)電機(jī)定子貼合緊密,導(dǎo)致端蓋連接剛度降低,是造成支承剛度降低的另一個(gè)原因。
查閱檢修前數(shù)據(jù),5瓦相對(duì)軸振動(dòng)最大為70um,檢修后振動(dòng)相比檢修前增大15um,說明檢修后轉(zhuǎn)子平衡狀況發(fā)生變化。
本次檢修處理發(fā)電機(jī)接地故障的過程中,拆卸了發(fā)電機(jī)兩端護(hù)環(huán),并對(duì)磨損嚴(yán)重的線圈進(jìn)行了切除,線圈和護(hù)環(huán)恢復(fù)后,發(fā)電機(jī)平衡狀況會(huì)發(fā)生改變:低發(fā)聯(lián)軸器復(fù)找中心,也會(huì)引起軸系平衡狀況變化。
3振動(dòng)處理
發(fā)電機(jī)臺(tái)板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良和發(fā)電機(jī)端蓋安裝翹曲均會(huì)造成支承剛度降低,引起結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)緊固發(fā)電機(jī)地腳螺栓,振動(dòng)無(wú)明顯改善:重新安裝調(diào)整發(fā)電機(jī)端蓋,時(shí)間長(zhǎng),影響發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)效益,且效果存在不可預(yù)見性。而在發(fā)電機(jī)定子及氫冷器上安裝附加質(zhì)量,通過附加質(zhì)量吸收振動(dòng)能量,能夠降低發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)。實(shí)際中,采用在發(fā)電機(jī)定子及氫冷器上放置沙袋的方式,總重量約為3t,5瓦軸承振動(dòng)降低至50um以內(nèi)(表2)。
針對(duì)軸系平衡狀況變化進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),在低發(fā)聯(lián)軸器增加配重,配重質(zhì)量約為1539g,振動(dòng)得到改善,發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)降低至優(yōu)秀值以內(nèi)(表2),機(jī)組能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4結(jié)論
(1)發(fā)電機(jī)臺(tái)板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良,端蓋安裝未能與定子貼合緊密,均會(huì)造成支承剛度降低,使定子共振轉(zhuǎn)速降低,導(dǎo)致工作轉(zhuǎn)速落在共振轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),引起瓦振超標(biāo)。
(2)拆卸發(fā)電機(jī)兩端護(hù)環(huán),對(duì)磨損嚴(yán)重的線圈進(jìn)行了較多切除,低發(fā)聯(lián)軸器復(fù)找中心,均會(huì)導(dǎo)致不平衡質(zhì)量變化,引起軸振增大。
(3)在發(fā)電機(jī)定子及氫冷器上安裝附加質(zhì)量,吸收振動(dòng)能量,能夠有效降低發(fā)電機(jī)振動(dòng):利用現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡技術(shù),減小不平衡質(zhì)量,可以達(dá)到改善發(fā)電機(jī)振動(dòng)的目的。